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201208月7

数控机床破坏性故障案例分析

数控机床破坏性故障案例分析
  数控机床的破坏性故障会对机床或者操作者造成侵害,导致机床损坏或人身伤害,如飞车、超程、短路烧熔断器、部件碰撞等.有些破坏性故障是人为造成的,是由于操作不当引起的。例如,机床通电后不回参考点就手动快进,不注意淆台位置,就容易掩车,另外在调试加工程序时,有时程序中的坐标轴数值设置过大,在运行时容易超行程或者刀具与工件相撞。

破坏性故障发生后,维修人员在检耐6床故障时,不允许简单再现故Vd如果能够采取一些防范措施,保证不会再出现破坏性的结果时,可以再现故障,如果不能保证不再发生破坏性的事故,不可再现故障。

在诊断这类故障时,要根据现场操作人员的介绍,经过仔细的分析、检查来确定故障原因。这类故障的排除技术难度较大且有一定风险,所以,维修人员应该慎重对待这类故障。

 例如,一台采用FANUC OTC系统的数控车床,出现报警950″Fuse break (+24VE: FX14)”,此报警指示数控单元电源模块的F14熔断丝烧断,属于破坏性故障。检查这个熔断丝确实已经烧断,根据系统工作原理,F14的烧断可能是+24V电源有短路问题。测量电源+24E发现确实与地
短接,而撤掉外接电缆插头后,+24E对地没有问题,说明问题出在外电路上。根据电气图纸进行检查,最后发现刀塔一个检测开关的电源线对地短接,处理后,+24E对地没有问题了,安装上新的熔断丝,系统恢复正常工作。

又如,一台采用SIEMENS 8106系统的数控内圆磨床,开机回参考点时,X轴回参考点正常没有问题。Z轴回参考点时,以极快的速度运动,还没等操作人员反应过来,已经撞到工件的送料机构,将主轴砂轮撞碎,这也是破坏性故障。

首先对限位开关进行检查,发现已经窜位,没有起到保护作用,使Z轴飞车时直接撞到上料装置.因为“飞车’,可能是位置反馈有问题,这台机床Z轴位置反馈采用旋转编码器,将编码器从伺服电动机上拆下,旋转编码器的轴,屏幕上没有数值变化。而连接新编码器时,旋转其轴,屏幕上的Z坐标数值开始变化,说明是编码器损坏,更换编码器后,机床恢复正常工作。

数控机床破坏性故障案例分析图

文章作者:gunzhusigan
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